某制氣
車間凈化設(shè)計(jì)的排送機(jī)系統(tǒng)由工頻控制,由于工頻電的頻率是50赫茲的交流電,這樣無論排送機(jī)流量大小是多少,也不能改變電的頻率,這樣在流量小時(shí),就造成較大的電量及設(shè)備損耗,而且在排送機(jī)流量大時(shí),操作工人還得到現(xiàn)場(chǎng)自己手動(dòng)調(diào)節(jié)排送機(jī)進(jìn)出口閥門或回流體的開度大小,而且度低,又增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。并且送往炭化的回爐煤氣在自壓的情況下,要通過排送機(jī)后才可送往炭化,這樣排送機(jī)在氣流的推動(dòng)下就會(huì)產(chǎn)生自轉(zhuǎn)現(xiàn)象,給排送機(jī)齒輪造成較大的磨損,為了減少磨損就必須保證油泵常開,造成設(shè)備及電量的浪費(fèi)。且排送機(jī)自轉(zhuǎn)會(huì)造成送往炭化的煤氣壓力損耗,這樣,在氣柜低的情況下,就會(huì)造成送往炭化的壓力不足,必須開排送機(jī)完成送往炭化的回爐煤氣,使得電量、設(shè)備大量損耗。
針對(duì)以上原因,車間凈化廠家進(jìn)行了研究分析:
1、為了滿足不同生產(chǎn)負(fù)荷的需要,就要對(duì)頻率能夠進(jìn)行調(diào)整,可以將50Hz交流電轉(zhuǎn)變?yōu)?-50Hz交流電。
研究探討找出解決問題的根本點(diǎn):新增兩套變頻系統(tǒng),一套控制氣柜的氣體輸送,一套控制去炭化的加熱煤氣。
2、將送往炭化的煤氣管路進(jìn)行改造,使其在負(fù)荷不大的情況下,不通過排送機(jī),而是通過自壓,穩(wěn)定炭化回爐煤氣的壓力,保證炭化回爐煤氣的正常輸送。
研究探討找出解決問題的根本點(diǎn):對(duì)排送機(jī)的控制系統(tǒng)及工藝管道系統(tǒng)進(jìn)行改造。
車間凈化廠家研究?jī)?nèi)容如下:
1、新增兩個(gè)變頻系統(tǒng),在原來系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,工頻系統(tǒng)與變頻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ),即兩套系統(tǒng)都可以使用,變頻故障時(shí),工頻可以暫時(shí)代替變頻系統(tǒng)。
2、排送機(jī)管道系統(tǒng)改造:為保證穩(wěn)定炭化回爐煤氣的壓力,且減少設(shè)備的損耗,車間凈化廠家對(duì)排送機(jī)進(jìn)行改造,把送往炭化的回爐煤氣管路進(jìn)行改造,增去往炭化回爐煤氣的一管路,使其不用經(jīng)過排送機(jī)。
改造后,不僅節(jié)約了資金而且減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。保證了炭化回爐煤氣氣的正常輸送。